黑龙江大庆节能节水减排并举“三废”处理合格率100%
(水业中国网上海工作站4月7日讯)黑龙江大庆石化公司破除内部条块壁垒,以炼油、乙烯、热点等耗能、耗水排放大户为重点,先管理后治理,节能、节水、减排并举,取得显著成效。2007年,实现节能8.1万吨标油,节水332万吨,污水减排227万吨,用能用水排污总量与2005年比降低8%、15.4%和24.4%,基本完成了2005年末提出的“用能用水排污总量分别降低15%”的目标,28项主要能耗、物耗指标创历史最好水平,“三废”处理合格率均达100%。
2005年末,大庆石化公司把节能减排纳入企业的发展战略。为确保目标落实,公司层层分解责任,全员参与。把节能减排纳入关键业绩考核指标,与单位管理者业绩和全员奖金挂钩,并设立了1000万元专项奖金用于奖励先进。一系列的激励措施,极大地调动了员工参与节能减排的积极性和主动性。
破除壁垒一盘棋
大庆石化公司的炼油、化肥和化工厂区建于不同年代,多年来各生产厂自成一体,厂际间、装置间的能量没有得到综合利用。针对这种情况,大庆石化开展全局优化工作,全厂共谋一盘棋,能源利用不分家,力争用最小的能源消耗,换取最大的经济效益,提高公司整体用能水平。
化工一厂动力辅锅多烧燃料气和焦油量,减少炼油厂渣油消耗,将渣油资源转化为高价值的汽柴油,2006年节省渣油2.9万吨,创效4100万元;化工厂区芳烃抽出油送至炼油厂重整装置加工,大大降低了公司的整体加工能耗;将炼油厂夏季过剩的瓦斯送至热电厂使用,实现了资源的区域优化,2007年共送瓦斯气13001吨。将价格低于外网电的自备电厂富余电量直供炼油厂,2007年累计供电达2.1亿千瓦时。
化工一厂优化了乙烯蒸汽平衡,用低等级蒸汽代替高等级蒸汽,解决了低压蒸汽过剩放空问题,每小时减少蒸汽排放11吨左右。炼油厂在2006年停用了长期低效运转的5座储油罐加热器、2台蒸汽换热器、31条合计6000米的伴热线,每年节约蒸汽9万多吨。
大庆石化公司还将上下游装置作为一个系统来考虑,追求最佳的生产方案和工艺路线,在不影响产品品种和质量的前提下,停运了能耗高、安全隐患大的炼油系统老柴油加氢精制装置,缩短加工流程,使炼油厂能耗整体降低了2个单位,每年创造效益2000多万元。
自主创新突破瓶颈
大庆石化公司把提高自主创新能力作为推进节能减排、提升企业核心竞争力的重要课题,两年来投入近亿元资金,实施节能减排项目20多项,大力开发推广应用“两高两低”(应用高技术,达到高效益,实现低排放、低成本)节能减排新技术,重点解决消耗、排放大户的“瓶颈”问题。
为解决乙烯裂解炉长期存在的运行周期短、烧焦时间长、能耗高的问题,公司优化了裂解炉烧焦方案和运行方案,很好地解决了这一问题;通过调整生产工艺,降低了炼油厂一套常减压深井水量,解决了过剩溢流问题;对热电厂5台锅炉进行燃烧调整试验,摸索燃烧控制方法,使用助燃剂,解决了飞灰含炭量高的难题;通过优化炼油厂用水、排水过程,每年降低新鲜水消耗231万吨;通过在炼油系统推广应用节能新产品,节能效果大为改善;组织开发生产计划优化系统,提升了节能、节水、减排工作的信息化、自动化水平,提高了工作效率和质量。
2007年,公司自主研发的凝聚节能新技术顺利通过验收并正式应用于生产,解决了顺丁橡胶装置物耗、能耗较高和影响生产环境的问题,每吨胶节约溶剂油10.8千克,节约蒸汽一吨,减少后处理尾气排放50%,年可节约生产成本约1400万元,目前该技术已申请国家发明专利,成为创建资源节能型企业进程的新亮点。
大庆石化公司党委书记郑怀义说,节能减排目标的实现提升公司的赢利能力和竞争能力,更主要的是给乙烯产能从60万吨/年扩大到120万吨/年腾出用水、用能和排污的空间,120万吨乙烯改扩建项目采用物耗能耗小、污染少、技术先进的成熟工艺和设备,所有工程建设过程中严格环保“三同时”,确保增产不增污。
大庆石化公司总经理杨继钢说,目前我国石化工业的能耗水平与世界先进国家有很大差距。乙烯生产国内目前主要生产装置的平均能耗在每吨700千克标油,而世界先进水平为每吨500千克标油;炼油生产目前国内加工吨油的耗水量是国外先进企业的5倍,节能减排依然任重道远。
据介绍,大庆石化公司决心每年节能节水减排同比再降低5%,力争“十一五”末实现用能用水排污分别降低25%的目标。
(来源:黑龙江日报,作者:于忠斌,上海供排水项目网helen编辑,2008年4月7日)