江苏省油田真武注水站运行一年节约成本百余万
(水业中国网上海工作站5月14日讯)2006年集团公司污水治理项目,江苏省油田试采一厂真武注水处理站于2007年6月2日正式投产运行。面对站内新设备、新工艺、新技术的运用,该队在做好技术储备和安全工作的同时,把目光紧紧盯在了节能降耗措施上,投产运行近一年时间,节约成本达百余万元。
真武注水处理站是一个集污水处理、高压注水、水质化验、高压电器操作以及设备维修于一体的综合注水处理站。该站新工艺、新设备、新流程、新技术的运用较多,安全、技术、环保等要求较高。针对站内8台高压柱塞泵和8台高压电机,以及新流程的运行生产,该队在确保站安全平稳注水生产的同时,还在设备的节能降耗上大下工夫。
该队大胆伸出双手,向自身较厚的技术功底要效益。针对站里4台宁波产高压柱塞式注水泵油路设计不合理,并且在运行过程中有机油渗漏严重的现象,既影响操作,又浪费机油成本。队及时组织三名技术尖子和两位泵工技师,24小时轮番盯在设备旁,观察和摸索实际情况。一周时间就制定出了既美观又合理的最佳油路改造方案,一个月就进行了实施。把原本的软管直接式连接,改造成用金属管丝扣连接,彻底杜绝了润滑油渗漏的现象,每月可节约润滑油成本达4千多元。针对2#和4#两台高压柱塞泵阀尔配备不合理的现象,队干部和技术尖子齐上阵,连续一个月时间,24小时跟踪在运行设备旁,大胆对泵的阀尔进行了改造。把原本成本价格昂贵的双流道阀,改成用既价格合理又能确保安全运行的组合式阀。通过对技术数字的对比,改造后的阀尔,同时又提高了泵的运行效果,保证了泵进出口水的平稳运行。仅仅这一项的改造,每月就可节约成本达7万多元。
该队严格责任意识,向责任制度要效益。站内大型高压设备多,操作要求高,维修维护要求严格。针对高压柱塞泵在运行中填料易磨损的实际情况,泵工技师兼副队长的顾建国,每天都亲自带站上两名技术尖子到运行设备现场进行检查,一起手把手地给现场操作人员传授填料的最佳调整方法。通过加强对填料对中度的科学合理调整,以及松紧度的合理调适,既节约了能量,又延长了填料的使用寿命,每月可节约填料成本费达近2万元。同时,该队加强对高压柱塞泵动力端的维护,严格按照定级、定期要求进行维护,并形成了长期制度,泵效从原来的68%提高了现在的85%—90%。该队把加强对高压电机的维护,列入设备维护制度中的重要内容。站内共有8台6000伏、315千瓦的高压电机,在维护过程中,严格按照标准操作,按时对轴承加注黄油,降低了摩阻,延长了电机的使用寿命。
江苏油田真武油田“营养”供给站运行近一年时间,就节约成本达百余万元,今年4月,4#高压柱塞泵被评为该油田唯一的“能耗标杆设备”,去年该站被江苏油田授予“创新型班组”的光荣称号。
(来源:中国石化新闻网,上海供排水项目网helen编辑,2008年5月14日)